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一种三氯蔗糖生产中氯化液连续中和方法


技术摘要:
本发明涉及三氯蔗糖生产中一种氯化工段连续中和的方法,包括的步骤如下:a:氯化液及氨水连续泵入1#中和釜循环反应,反应液ph值控制在6~7,温度在15±1℃;b:1#中和釜反应后的氯化液及氨水连续泵入2#中和釜循环反应,ph值在8~9,温度在25±1℃;c:2#中和釜反应后的氯  全部
背景技术:
: 三氯蔗糖(Sucralose或TGS  CNS:  19.016;  INS:  955),又称蔗糖素、蔗糖精或4,  1 ,  6,  -三氯-4,  1,  6,  -三脱氧半乳型蔗糖,英文名称:  Sucralose。三氯蔗糖是以蔗糖为原 料经氯化作用而制得的。三氯蔗糖为新鲜甜味剂,甜度为蔗糖的600-800倍,且甜味纯正与 蔗糖相似,且三氯蔗糖不被人体所吸收,并无生物积累性,安全性高,可用途广泛,可作为食 品添加剂,达到降糖减糖的作用,因此三氯蔗糖行业近年发展迅速。生产企业逐步增加,产 量不断提高。 在三氯蔗糖生产中,氯化反应结束后需要对氯化液进行加氨水中和,现有技术是 用单釜进行氯化中和,耗时长、中和效果不充分、产率低,反应过程中易产生大量的副产物, 增废弃物的排放量,且大规模生产时需要多人进行监控操作,人工成本高。该反应大大限制 了三氯蔗糖行业连续工业化生产,不利于三氯蔗糖生产的放大和稳定。
技术实现要素:
: 本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种操作简单,高效率,低能耗和低成本的 三氯蔗糖生产中连续中和的方法。 为实现上述的发明目的,本发明的工艺步骤如下: 一种三氯蔗糖生产中氯化液连续中和方法,包括高温氯化反应结束后,将氯化液放入 氯化降温釜降温,其特征在于包括如下步骤: a:降温后的氯化液连续泵入1#中和釜与连续泵入的氨水循环反应,1#中和釜反应液ph 值控制在6~7,整个反应过程温度在15±1℃; b:  1#中和釜反应后的氯化液再连续泵入2#中和釜与连续泵入的氨水循环反应,2#中 和釜反应液ph值控制在8~9,整个反应过程温度在25±1℃; c:2#中和釜反应后的氯化液连续泵入3#中和釜与连续泵入的氨水循环反应,3#中和釜 反应液ph值控制在9.2~9.5,整个反应过程温度在25±1℃; d:3#中和釜反应后的氯化液连续泵入4#中和釜与连续泵入的盐酸溶液反应,4#中和釜 反应液ph值控制在7~7.5,整个反应过程温度在25±1℃,最终得到氯化中和液; e:氯化中和液入料至中和中转釜,进行后面的工序。 进一步的技术方案是:从1#中和釜直至4#中和釜,每个中和釜内进出的物料都是 连续泵入和连续采出至下一个中和釜,即每釜物料进入的过程,就是反应的过程,在反应过 程中控制好反应液的ph即可。 本发明技术方案与现有技术相比,其优势在于: 1、单釜中和反应改为多釜连续中和后,氯化液在不同的PH值条件下反应时间缩短,降 低了副反应的发生。 2、单釜中和反应改为多釜连续中和后,大规模生产时减少了人员的配置,由原先 3 CN 111592573 A 说 明 书 2/3 页 的三班9人操作减为三班3人操作。 3、单釜中和反应改为多釜连续中和后,由原先单釜反应10小时减少到平均单釜反 应6小时。 4、单釜中和反应改为多釜连续中和后,增大了设备的使用率,由原先10台中和釜 减为现在的4台,配套的附属设备也大量的减少,降低能耗,减少了操作的劳动量。 5、单釜中和反应改为多釜连续中和后,生产得率也因此大幅上升,中和液的成分 上升10%。 避免了现有工艺的间歇式配料,为连续生产操作,本方案采用了dcs全自动化控 制,生产工艺指标控制稳定,波动小,生产力水平大幅提升,大大降低了操作工的操作强度, 并且从实质上改善了操作环境,从一定程度上也达到了降低能耗的效果,有非常高的应用 前景,为万吨级大规模工业化生产提供了可行性保障。 附图说明 图1为本发明方法的工艺流程图。
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