技术摘要:
一种超低氮低合金钢的冶炼方法:经铁水脱硫后转炉冶炼,并进行如下控制:在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调至0.04~0.06Nm3/min.吨钢;在不点吹的前提下一次拉碳出钢;转炉出钢前30s内加入改质剂;出钢温度不超过1700℃;钢水进入钢包的期间不底部吹氩;RH真空 全部
背景技术:
一般来说,钢中的N是有害元素,如中厚板钢中,如N含量超过标准,易产生气孔裂 纹等。氮元素对汽车用钢和硅钢等的力学和磁性影响非常敏感,如硅钢的N含量在 0.0013wt%以下时比在0.0015wt%以上时,硅钢片的铁损更稳定且要小0.04W-0.06W,因此, 除了把N元素作为有利的强化元素的个别钢种以外,绝大多数的钢种都要求低氮含量。 氮对车轮钢钢材性能具有易造成焊接热影响区脆化,形成裂纹,导致终端产品合 格率低,生产成本高。 对于元素N,在现有技术中,在真空结束后采用,均采用钢包底部吹氩气,目的在于 消除钢水循环不良,但这样却导致增N达 5*10-6。如经检索的: 刊登于《炼钢》(2012,28(1):41-47页),名称为《车轮钢氮控制工艺优化》的文献,其对 车轮钢的生产过程进行了跟踪研究,全过程研究了“LD-LF-CC” 工艺生产车轮钢各工序氮 含量的变化。其通过优化并控制工艺,推行全程控氮,使车轮钢成品中N含量稳定在45*10-6 以内,平均在31.61*10-6,减少了质量异议,提高了车轮钢的质量。其中:在转炉冶炼阶段,采 用全程底吹氩气模式,严格控制补吹等技术措施,可将车轮钢进站钢水的N含量控制在25* 10-6以下;在LF炉精炼阶段,采用微正压操作,以避免出站钢水翻腾,可将精炼钢水增N的质 量分数控制在7*10-6以下;在连铸阶段,采用全程保护浇铸,可将连铸钢水增N的质量分数控 制在3*10-6以下。其就是全程底吹氩气模式,再加上在冶炼工艺上未采取其它技术措施,如 转炉渣的改质,出钢时的钢包渣的改质等,使车轮钢进站钢水的N含量在25*10-6以下; 刊登于《炼钢》(2014,30(3):9-11页),名称为《首钢迁钢IF钢氮工艺生产实践》的文献, 介绍了在生产高强IF钢过程中对于氮成分控制方面所做的探索和研究,总结高强IF钢的生 产技术和防止增氮技术。低氮钢的生产工艺包括转炉冶炼工序减少补吹次数和时间、合理 控制复吹条件,顶渣改质造高氮容量渣;RH精炼工序处理中期快速提高真空度,提高循环氩 气流量、真空室化冷钢及惰性气体保护技术、浸渍管防增氮改造。实践表明,通过这些技术 的开发和应用,迁钢冶炼低氮钢平均氮质量分数目前稳定在15*10-6左右。该文献为LD-RH- CC,由于在所冶炼的IF钢中S和O含量较高,因此对降低钢中N也不利。 刊登于《炼钢》(2015,31(2):1-4页),名称为《全三脱铁水转炉少渣冶炼低氮钢生 产实践》的文献,其在“全三脱”铁水转炉少渣冶炼工艺过程中,通过对历史生产数据影响钢 水氮含量因素进行的分析研究结果表明:转炉顶枪漏氮对钢水增氮有很大影响;采用硅铁 作为提温剂可以有效控制钢水中N在12*10-6左右;脱碳转炉采用全程底吹氩钢水N可以降低 3.3*10-6;转炉熔池内C=0.3%-0.4%时,加入矿石可有效降低钢水氮含量;转炉后吹以及出钢 时间热长,钢中氮含量热高;采取优化措施后,脱碳转炉出钢后,可稳定控制钢包内钢水w (N)≤15*10-6,达到了冶炼低氮钢(w(N)≤30*10-6)的控制要求。该文献由于没有对转炉出 钢前的转炉渣进行改质,导致出钢时N的含量在15*10-6以内。 3 CN 111593161 A 说 明 书 2/7 页 刊登于冶金工业出版社2010-1,名称为《连铸坯质量控制》的文献,对在炼钢-精 炼-连铸过程中钢洁净度控制的概论中,论述了钢中五大有害杂质元素S、P、N、H、O单独控制 水平演变,其对杂质元素N的演变预测见下表: 表1 钢中有害杂质元素N单独控制水平演变 杂质元素 1960年 1970年 1980年 1990年 1996年 2000年 将来预计 N(%) 0.015 0.0030 0.0070 0.0050 0.0040 0.0030 0.0020
技术实现要素:
本发明针对现有技术的不足,提供一种通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量N≤ 0.0013%,进一步提高钢的质量,进而能降低硅钢的铁损0.1W,或减少汽车面板用钢的开裂 废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户的需求的超低氮低合金钢的冶炼方法。 实现上述目的的措施: 一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为: 1) 经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制: A、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度不低于99.5%; B、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04 ~0.06Nm3/min.吨钢; C、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢; D、转炉出钢前30s内按照常规量加入改质剂;准备出钢,控制转炉出钢温度不超过1700 ℃:转炉炼钢出钢结束时,控制钢水中的S≤0.005wt%,N≤0.0012wt%; E、在钢水进入钢包的过程中不启动底部吹氩,并向钢包中按照0.48~0.52kg/吨钢加入 含碳在1.8~2.3%碳锰铁,及按照1.9~2.1kg/吨钢的加入活性石灰;控制钢包渣的碱度不低 于2.0,钢包液面渣厚度在25~35mm; 2)进行RH真空处理,期间进行如下控制: A、控制真空度≤67pa; B、控制插入管插入钢液的深度不低于500mm; C、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,控制加入的微合金总含量 不低于3.5wt%; D、真空处理结束时,控制N≤0.0012wt%,S≤0.0007wt%,O≤0.00007wt%; 3)连铸成坯,期间进行如下控制 A、控制浇注机械手工作液压压力在9±0.1MPa; B、控制中间包钢水浇筑时的N≤0.0013wt%。 进一步地:在步骤2)的真空处理期间,插入管插入钢液的深度不低于510mm;且插 入管的使用次数不超过30次。 进一步地:步骤2)的RH真空处理期间,真空度控制在≤60pa。 进一步地:所述改质剂,其中的MgO占28~32wt%,CaO占48~53wt%。 进一步地:步骤1)的转炉出钢期间,出钢温度不超过1690℃。 本发明中主要工艺的机理及作用 本发明之所以在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04~0.06Nm3/ 4 CN 111593161 A 说 明 书 3/7 页 min.吨钢,是由于底吹氩强度>0.06 Nm3/min.吨钢,炉内易产生翻腾现象,使钢水与大气 接触加剧,从而使出钢时的氮含量平均在16×10-6,比正常水平高出4×10-6;控制底吹氩强 度在0.04-0.06 Nm3/min. 吨钢,是控氮的重要条件,其能增大脱氮反应面积。 本发明之所以在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢,是由于点吹时熔池碳含 量较低、CO发生量小,氧流冲开渣面使钢液裸露,火点区钢液吸氮速度大于脱氮速度,增N量 大。一次拉碳出钢,能使吸氮速率常数降低。 本发明之所以控制转炉出钢温度不超过1700℃,进一步地不超过1690℃,是由于 氮的溶解度随钢水温度升高而变大,在满足连铸工艺的前提下,出钢温度不必太高,以使N 含量降低。 本发明之所以在出钢至进行RH真空处理的同时,停止钢包底吹氩,是由于进行钢 包底吹氩会增大吸氮速率常数。 本发明之所以控制真空度≤67pa,进一步地控制真空度≤60pa,是由于,真空度越 小,与其平衡的钢水中的N含量越低,脱N的热力学条件越好。 本发明之所以控制加入的微合金总含量不低于3.5wt%,是由于微合金总含量不低 于3.5wt%时,钢中的O和S就更容易降低,解决降低钢水中表面活性元素[O]、[S]的浓度的问 题; 本发明与现有技术相比,通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量N≤0.0013%,进一步提高 钢的质量,进而能减少汽车面板用钢的开裂废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户 的需求。
一种超低氮低合金钢的冶炼方法:经铁水脱硫后转炉冶炼,并进行如下控制:在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调至0.04~0.06Nm3/min.吨钢;在不点吹的前提下一次拉碳出钢;转炉出钢前30s内加入改质剂;出钢温度不超过1700℃;钢水进入钢包的期间不底部吹氩;RH真空 全部
背景技术:
一般来说,钢中的N是有害元素,如中厚板钢中,如N含量超过标准,易产生气孔裂 纹等。氮元素对汽车用钢和硅钢等的力学和磁性影响非常敏感,如硅钢的N含量在 0.0013wt%以下时比在0.0015wt%以上时,硅钢片的铁损更稳定且要小0.04W-0.06W,因此, 除了把N元素作为有利的强化元素的个别钢种以外,绝大多数的钢种都要求低氮含量。 氮对车轮钢钢材性能具有易造成焊接热影响区脆化,形成裂纹,导致终端产品合 格率低,生产成本高。 对于元素N,在现有技术中,在真空结束后采用,均采用钢包底部吹氩气,目的在于 消除钢水循环不良,但这样却导致增N达 5*10-6。如经检索的: 刊登于《炼钢》(2012,28(1):41-47页),名称为《车轮钢氮控制工艺优化》的文献,其对 车轮钢的生产过程进行了跟踪研究,全过程研究了“LD-LF-CC” 工艺生产车轮钢各工序氮 含量的变化。其通过优化并控制工艺,推行全程控氮,使车轮钢成品中N含量稳定在45*10-6 以内,平均在31.61*10-6,减少了质量异议,提高了车轮钢的质量。其中:在转炉冶炼阶段,采 用全程底吹氩气模式,严格控制补吹等技术措施,可将车轮钢进站钢水的N含量控制在25* 10-6以下;在LF炉精炼阶段,采用微正压操作,以避免出站钢水翻腾,可将精炼钢水增N的质 量分数控制在7*10-6以下;在连铸阶段,采用全程保护浇铸,可将连铸钢水增N的质量分数控 制在3*10-6以下。其就是全程底吹氩气模式,再加上在冶炼工艺上未采取其它技术措施,如 转炉渣的改质,出钢时的钢包渣的改质等,使车轮钢进站钢水的N含量在25*10-6以下; 刊登于《炼钢》(2014,30(3):9-11页),名称为《首钢迁钢IF钢氮工艺生产实践》的文献, 介绍了在生产高强IF钢过程中对于氮成分控制方面所做的探索和研究,总结高强IF钢的生 产技术和防止增氮技术。低氮钢的生产工艺包括转炉冶炼工序减少补吹次数和时间、合理 控制复吹条件,顶渣改质造高氮容量渣;RH精炼工序处理中期快速提高真空度,提高循环氩 气流量、真空室化冷钢及惰性气体保护技术、浸渍管防增氮改造。实践表明,通过这些技术 的开发和应用,迁钢冶炼低氮钢平均氮质量分数目前稳定在15*10-6左右。该文献为LD-RH- CC,由于在所冶炼的IF钢中S和O含量较高,因此对降低钢中N也不利。 刊登于《炼钢》(2015,31(2):1-4页),名称为《全三脱铁水转炉少渣冶炼低氮钢生 产实践》的文献,其在“全三脱”铁水转炉少渣冶炼工艺过程中,通过对历史生产数据影响钢 水氮含量因素进行的分析研究结果表明:转炉顶枪漏氮对钢水增氮有很大影响;采用硅铁 作为提温剂可以有效控制钢水中N在12*10-6左右;脱碳转炉采用全程底吹氩钢水N可以降低 3.3*10-6;转炉熔池内C=0.3%-0.4%时,加入矿石可有效降低钢水氮含量;转炉后吹以及出钢 时间热长,钢中氮含量热高;采取优化措施后,脱碳转炉出钢后,可稳定控制钢包内钢水w (N)≤15*10-6,达到了冶炼低氮钢(w(N)≤30*10-6)的控制要求。该文献由于没有对转炉出 钢前的转炉渣进行改质,导致出钢时N的含量在15*10-6以内。 3 CN 111593161 A 说 明 书 2/7 页 刊登于冶金工业出版社2010-1,名称为《连铸坯质量控制》的文献,对在炼钢-精 炼-连铸过程中钢洁净度控制的概论中,论述了钢中五大有害杂质元素S、P、N、H、O单独控制 水平演变,其对杂质元素N的演变预测见下表: 表1 钢中有害杂质元素N单独控制水平演变 杂质元素 1960年 1970年 1980年 1990年 1996年 2000年 将来预计 N(%) 0.015 0.0030 0.0070 0.0050 0.0040 0.0030 0.0020
技术实现要素:
本发明针对现有技术的不足,提供一种通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量N≤ 0.0013%,进一步提高钢的质量,进而能降低硅钢的铁损0.1W,或减少汽车面板用钢的开裂 废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户的需求的超低氮低合金钢的冶炼方法。 实现上述目的的措施: 一种超低氮低合金钢的冶炼方法,其步骤为: 1) 经铁水脱硫后进行转炉冶炼,期间进行如下控制: A、全程采用顶底复合吹炼,顶吹氧气,氧气的纯度不低于99.5%; B、底吹采用全程供氩气,并在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04 ~0.06Nm3/min.吨钢; C、在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢; D、转炉出钢前30s内按照常规量加入改质剂;准备出钢,控制转炉出钢温度不超过1700 ℃:转炉炼钢出钢结束时,控制钢水中的S≤0.005wt%,N≤0.0012wt%; E、在钢水进入钢包的过程中不启动底部吹氩,并向钢包中按照0.48~0.52kg/吨钢加入 含碳在1.8~2.3%碳锰铁,及按照1.9~2.1kg/吨钢的加入活性石灰;控制钢包渣的碱度不低 于2.0,钢包液面渣厚度在25~35mm; 2)进行RH真空处理,期间进行如下控制: A、控制真空度≤67pa; B、控制插入管插入钢液的深度不低于500mm; C、进行微合金化:根据具体钢种微合金元素加入量的设定,控制加入的微合金总含量 不低于3.5wt%; D、真空处理结束时,控制N≤0.0012wt%,S≤0.0007wt%,O≤0.00007wt%; 3)连铸成坯,期间进行如下控制 A、控制浇注机械手工作液压压力在9±0.1MPa; B、控制中间包钢水浇筑时的N≤0.0013wt%。 进一步地:在步骤2)的真空处理期间,插入管插入钢液的深度不低于510mm;且插 入管的使用次数不超过30次。 进一步地:步骤2)的RH真空处理期间,真空度控制在≤60pa。 进一步地:所述改质剂,其中的MgO占28~32wt%,CaO占48~53wt%。 进一步地:步骤1)的转炉出钢期间,出钢温度不超过1690℃。 本发明中主要工艺的机理及作用 本发明之所以在自开始底吹的700~705s内将底吹氩气的强度调整至0.04~0.06Nm3/ 4 CN 111593161 A 说 明 书 3/7 页 min.吨钢,是由于底吹氩强度>0.06 Nm3/min.吨钢,炉内易产生翻腾现象,使钢水与大气 接触加剧,从而使出钢时的氮含量平均在16×10-6,比正常水平高出4×10-6;控制底吹氩强 度在0.04-0.06 Nm3/min. 吨钢,是控氮的重要条件,其能增大脱氮反应面积。 本发明之所以在不进行点吹的前提下采用一次拉碳出钢,是由于点吹时熔池碳含 量较低、CO发生量小,氧流冲开渣面使钢液裸露,火点区钢液吸氮速度大于脱氮速度,增N量 大。一次拉碳出钢,能使吸氮速率常数降低。 本发明之所以控制转炉出钢温度不超过1700℃,进一步地不超过1690℃,是由于 氮的溶解度随钢水温度升高而变大,在满足连铸工艺的前提下,出钢温度不必太高,以使N 含量降低。 本发明之所以在出钢至进行RH真空处理的同时,停止钢包底吹氩,是由于进行钢 包底吹氩会增大吸氮速率常数。 本发明之所以控制真空度≤67pa,进一步地控制真空度≤60pa,是由于,真空度越 小,与其平衡的钢水中的N含量越低,脱N的热力学条件越好。 本发明之所以控制加入的微合金总含量不低于3.5wt%,是由于微合金总含量不低 于3.5wt%时,钢中的O和S就更容易降低,解决降低钢水中表面活性元素[O]、[S]的浓度的问 题; 本发明与现有技术相比,通过优化冶炼工艺,使钢中的氮含量N≤0.0013%,进一步提高 钢的质量,进而能减少汽车面板用钢的开裂废品发生率至20*10-6以下,更加满足高端用户 的需求。